這是一個真實的玻璃鋼浴缸失敗案例,可以說教訓是慘痛的。由于經驗不足,從開模到脫模處理都存在一定失誤,最終導致了工期延誤和制造成本的浪費。
這個玻璃鋼活,別說賺錢了,不賠錢就很好了,光人工費用就大了去了。
情況是這樣的,客戶是從事玻璃鋼雕塑的,有朋友要做開玻璃鋼浴缸樣拼,基于關系這個活接下來了。客戶之前是沒做過玻璃鋼外殼的,好一通網上查資料,先做玻璃鋼模具,后翻制玻璃鋼浴缸外殼,搞得一團糟時候,讓幫看看下一步怎么弄。
客戶玻璃鋼功底還是有的,模具面積接近16個平方,基于成本的考慮,是使用的不飽和樹脂在木質原模上做的,制模過程沒出現較大問題。但為了1件試制件,開玻璃鋼模具顯得不是很劃算的,通常高拋光原模是可以完全代替的,至少模具材料是不需要額外耗費的。
制作浴缸外殼時,使用了地板蠟+機油的組合方式,你沒看錯是機油!我問他,這是誰告訴的你,他說地板蠟是網上查的,擔心產品太大難脫模,又刷了幾遍機油,結果是這個樣子了。聽完都懷疑他模具是怎么搞出來的,顯而易見的原因,即使地板蠟不是最優選擇,但至少也能脫下來;加上機油,直接問題來了-粘得死死的。
邊說邊看圖吧
工人也很無奈,模具和玻璃鋼外殼粘得死死的,各種撬,還是不行。
嘗試分開切割,看能否剝下來,事實也是不理想的。
即使邊角能切割剝離下來,里邊的還是不行。
看這個局勢,切割是不行了。打磨的話,工時那是不敢想的。
好在浴缸是開發階段的試制品,對尺寸要求不是非常嚴格,最終的解決方案是:整體覆蓋pvc光面板,拐角原子灰修型過渡處理。現在是,不管脫模后的效果了,先出來外形,再整體拋光了。
如果不是脫模出了問題,客戶可能還認為他一開始是對的。實際上他本來能賺更多錢的,到最后不賠錢就很好的局面,都是因為經驗的不足。其實,無論是最終客戶,還是制造商,做好一件事,至少的搞明白,再動手,尤其是在自己拿不準的情況下。
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